含油污水依靠系统压力从滤罐顶部进水管进入滤罐,通过筛管布水后,经核桃壳滤料层过滤,处理后的污水经过出水管排到外输缓冲罐,再由外输到注水站回注地层;反冲洗时,先用搅拌机对滤料层进行充分搅拌,使滤料翻动,然后用反冲洗泵将冲洗水从滤罐出水管打入滤罐,自下而上通过滤料层,将滞留在介质表面的污油和机械杂质,冲出滤罐。
如果反冲洗不彻底,加上不能保证定期按质按量地清洗,滤料使用一段时间后,滤料层就会变脏,固体杂质和乳化油被截留在滤料层表面5-10cm范围内,造成滤料层堵塞,继续使用会导致处理水质不合格。
通过观察分析,发现造成污水水质差的主要原因是滤料污染严重,反洗不能保质保量,因而滤料的再生不彻底,主要表现在以下几个方面。
(1)冲洗流程不合理。一是用滤前水进行反洗,也就是说,用处理不合格的污水作为反冲洗水,反冲洗本身又是一个滤料污染的过程;二是反冲洗水的出口还是经过进水筛管出罐,没有水质单独的脏物出口,这样截留在滤罐内的杂质和油污不容易通过孔隙很小的筛管,而是仍滞留在滤罐内,而且油和杂质容易堵塞筛管的孔隙,使反冲洗的强度降低;三是由于原油沉降站来水含油量较高,粗粒化斜管沉降罐、压力斜管沉降罐除油效果不好,污水含油量高容易污染滤料。
(2)核桃壳滤料搅拌清洗的流场结构不合理。在启动搅拌机进行滤料清洗时,流场有死角,有三分之一的滤料不能被搅起,是滤料洗涤不完全,滤料再生没有达到要求。
(3)冲洗时,没有增设清洗剂的加药流程,使洗涤效果达不到要求。
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